大河网讯 高铁,作为宁静舒适便捷的交通方式,如今已成为人们出行的首选。老黎民在享受高铁优质服务的同时,并纷歧定清楚她的宁静平稳源自那里。让高铁陆地航行,靠的是钢轨的顺直,钢轨的顺直靠的是每百米一处焊头的平顺和牢靠。而这些钢轨焊头是从哪来的?又是谁来保证她的质量呢?下面,就带大家认识罗宇航,这位钢轨焊接“工艺定型师”,来做一下相识吧。
罗宇航,2011年从内蒙古工业大学结业,来到郑州铁路局郑州工务机械段焊轨车间,担任工艺技术员,卖力钢轨焊接、焊后热处置惩罚等焦点工艺参数简直定和调整。在凡人看来,钢轨不都是一样的吗?大家说的是外形。殊不知,钢轨凭据内在元素差别,分为U71Mn、U75V、U78CrV等品种,凭据交货状态的差别又划分为热轧钢轨和热处置惩罚钢轨。
甚至各钢厂之间轧制钢轨的身分都大有差别。而郑州地处中原,险些每种钢轨的型号都市有所涉及。因此,仅为焊接所设计的工艺参数,便有40余套之多。而在每一套参数中,变量都不下上百个,每一个变量都控制着焊接时的内在历程。
钢轨对焊所发生的电流平均在60千安左右,是自然界中闪电平均电流的两倍之多。因此,在参数中,改变千分之几的量,便会使焊接历程发生很大的偏差。与此同时,焊接的历程中,钢轨要随着端面的融化向前推进,偏差量更是准确在毫米之间。
从这些纷繁庞大的变量中,找到相互匹配最完美,焊接历程最稳定的一组参数,这即是钢轨焊接“工艺定型师”罗宇航所要做的。钢轨焊接的内在质量无法用肉眼视察。要想磨练其是否及格,必须经由落锤试验。铁路尺度划定,用一吨重的铁锤由5.2米的高空自由落体,锤击于钢轨焊缝上,一锤不停为及格。
若砸断了,便需要对断口举行分析,重新调整焊接参数。罗宇航为了保证钢轨焊接质量,同时积累断口分析的履历,7年来,每一个试验焊头必须要砸两锤以上。
在对一些最新调试的焊接参数,即便砸不停,他也会将焊缝切开,视察断口的撕裂情况,有无灰斑等常见的焊接缺陷,从而对焊接参数进一步优化,做到字斟句酌。2015年,为调试出完美的郑徐高铁所用钢轨的焊接参数,仅一年,所砸过的试验焊头,就到达了1000多个。正是这些沉甸甸的履历和一丝不苟的精神,保证着每一个焊头的焊接质量,保证着每一位游客的生命宁静。
2015年3月的一个深夜,急促的电话铃声,将睡梦中的罗宇航惊醒。车间质检人员告诉他,昨天焊接的钢轨焊头,探伤效果,险些一半以上不及格。罗宇航一听,顾不上门外还下着大雨,驱车赶往车间。他认真检察探伤波形,仔细地翻查了前两天的焊接及热处置惩罚图纸,却并未发现异常。
他锯下5个带伤焊头,直接举行落锤试验,分析砸开的断口,依旧未发现有任何异常。大学课本上的知识和以往的履历告诉他,伤损应该泉源于肉眼不行见的晶粒变化。于是,他马上将伤损焊头送往四周的金相研究所,将缺陷部位加工成试块,对其举行显微组织视察。
在一千倍的电子显微镜下,罗宇航终于发现,伤损周边,有着脱碳的迹象。以此判断伤损的种类为过烧缺陷。他随即赶回车间,将焊接参数重新举行匹配后,举行越发严格的磨练,直到缺陷消除。随后,他将此次的履历整理成文,揭晓在中国铁道出书社出书的《铁道工务》,供同行参考。
2016年3月,罗宇航接到一项特殊任务。为了保证小曲线半径与直线轨道的相交平稳,需要将差别钢厂、差别轨种、差别交货状态的两种钢轨焊在一起。
这样的混淆焊接,在全国的焊轨厂中尚无先例。上级下了死下令,一个月内必须把焊接工艺参数拿下。
罗宇航虽立下了“军令状”,但心中却很忐忑。“差别的导电量、差别的熔化速度、差别的顶锻区间,两种完全差别的钢轨也能举行焊接?”罗宇航在心中重复质问着自己,“既然接下了任务,再难题,也要乐成。”于是,他翻阅大量的资料,查清了两种钢轨间硬度、导电量及各项元素间的差异。
他借鉴两种轨之前所使用过工艺参数的共通点,使用正交循环法对钢轨举行混淆试焊。快要一个月的时间,他险些没睡上一个囫囵觉,在失败了200余次,试验了近三十组参数后,终于及格通过落锤试验,圆满完成了任务。
这次的混焊,是海内第一次举行的差别钢厂、差别轨种、差别交货状态的全混淆型焊接。他将钢轨的混焊理论,提升了新到高度,为小半径曲线与直线轨道的毗连,提供了更多技术上的支持。在动车飞速运行中,焊头极小的起伏颠簸都可能形成极大的打击力,缩短焊头的寿命,甚至使焊头直接断裂。
因此,在钢轨焊接前,两钢轨对接时的错边量,必须控制在0.2毫米以内。这仅为一根头发丝的直径。
焊接时,对中臂夹持后,待焊焊缝两侧仅有一拳宽的距离,没有任何丈量设备能放入其间,只能凭着履历徒手触摸丈量。为了这0.2毫米,罗宇航用他的手指,触摸了不知几多个讨论。在触摸时,手指时常被钢轨端部的铁刺划伤。“我摸钢轨的次数,比摸我爱人手的次数要多的多。
”说到爱人,罗宇航心中存在着太多的愧疚。他是车间唯一的工艺技术员,任务紧时,在车间一待就是一个星期,连夜举行落锤试验,回家也经常只是为了拿些换洗的衣服。
节沐日加班是常事,自打完婚后,也没给过妻子一次像样的旅行。然而最令他愧疚的还是他未满周岁的女儿。
去年9月份,一批紧迫的焊接任务,突然下达至车间。此种型号的钢轨,自建厂以来都未曾焊接过,没有任何履历可以罗致,而且任务必须在一个月之内完成。焊接难度之大远远超出了罗宇航的想象。
但作为工艺技术员的他二话没说,收拾好行囊,在车间安下了家,开始了新轨种的焊接试验。而这一住就是一个多月。妻子老家远在内蒙古,而她也不想给家里和爱人造成心里上的肩负,因此天天白昼上班,下班后还要自己洗衣做饭,收拾家务,终于在10月29日病倒在了家中。
腹中的胎儿,虽经医生抢救得以保全,但却提前来到了这个世界近三个月,出生时体重也仅有三斤。这个攻击对罗宇航来说是庞大的,亲朋挚友纷纷劝他说,让他调离现在的岗位。甚至他的岳父都质问他说:“钢轨焊接,说到底不外是庞大工务系统中的一个旁支,担负的责任却又是没有哪个岗位能比的。
你在这儿扛着这么大的压力干啥?”他却说:“我大学学了四年焊接,从事这个专业,有时候感受像是自己的使命,像是这个岗位选择了我,而非我选择了它。每一个搭客都将他的生命交付在了我的手中,我若逃避,恐怕我的一生都市不安的。既然干了这个岗位,我就要对它卖力。
”7月13日,车间接到为郑万高铁供轨400公里的焊轨计划。郑万高铁钢轨主要是由武钢生产的71MnG型号的钢轨,此种钢轨中锰元素含量较多,在焊接历程中易形成不导电的化合物,对焊接造成了很是大的难题。而且该车间此类型钢轨仅有一条生产线通过了型式磨练,但仅单线生产是肯定完不成任务的。
时间紧迫,繁重的任务让大家感应焦虑,如何使另一条生产线也能通过型式磨练的重担,就落到了罗宇航的身上。他对以往的焊接数据举行分析,对焊接热量及烧化历程匹配举行详细筹谋,仔细视察调治焊接历程中焊接图纸的变化历程,只管保证焊接电流平稳,到达淘汰灰斑的效果。在焊接历程中打开焊接窗,视察预热后轨缝宽度,专注的他,忘却了事情服被飞溅的铁屑烫的都是窟窿眼儿。
“焊接是个细活,哪怕对接泛起零点几毫米的偏差,或者加热中两三秒的相差,都市发生完全差别的效果。”罗宇航说。接下来的一个多月,他吃住在车间,白昼泡在焊机房、实验室不停举行试验,重复对参数举行调整,不停查找断口中的缺陷,期间所举行的落锤试验多达400余次。夜幕降临,机械的轰鸣声格外响亮,罗宇航仍在挑灯夜战。
他检察焊缝宽度、是否有夹渣物、打磨部位是否有凸起。焊机房内,他对照说明书,操作焊机检察调试是否正常。操作间里,他检察当天的焊接图形,与之前所焊接的尺度图纸举行对比。他通过电子显微镜将每一个焊缝放大到100倍、400倍,视察其中的金相组织,查找焊接缺陷,确保焊头质量。
这期间,他共调试焊接工艺参数近30组。终于在8月7日,通过铁路总公司的型式磨练,使两条生产线同时具备生产W71MnG型高铁钢轨的能力,保证郑万高铁焊轨任务能够顺利展开。字斟句酌的他,敢于攻克技术难关。7月23日下午,正在对GAAS80/580型直流焊机参数调试的罗宇航,突然发现焊机对中泛起严重偏差,自动加持后,钢轨扭曲变形,且错边量严重变化。
他二话不说,拿起扳手,一头钻进满是油污的焊机内,对整机状态举行丈量调试。心细如发,探手轻柔,这个时候他所有的功力都汇聚在手上。从焊机的整机水平,到辊道线高度的检测。从轨腰加持块位置的丈量,到起拱油缸的伸缩量。
大到对中臂上的行动、定位顶针的伸出长度、上下电极的位置,各个油缸的运动状态,小到每个传感器、液压阀、紧固螺栓他都挨个检查,生怕错过一个细微之处。他一遍遍对焊机状态举行调试,仅用两天就清除了故障,完成了对整机的调试。经焊接试验,焊缝错边量仅为0.01毫米,远远小于0.2毫米的行业尺度,恢复了正常生产。
功夫不负有心人。七年来,罗宇航为钢轨焊接举行工艺定型,这些钢轨先后铺设在京沪、郑徐、郑焦等高铁,近2000公里。
他注重总结,撰写的《关于钢轨闪光焊接讨论探伤出波问题浅析》、《浅析钢轨焊接讨论轨底三角区晶粒粗大问题》等近十篇论文,在《铁道工务》、《郑铁科技》等期刊揭晓,为同行提供了有益借鉴。未来的时间里,随着中原“米”字形高铁的建设推进,罗宇航一定会在高铁钢轨焊接“工艺定型师”的岗位,技术会愈发成熟,脚步也会越发稳健。
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